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| Mitglied Registriert seit: May 2007 Beiträge: 503 Ort: Zuerich Chat:  | Hi Rage, ragedavis meinte @amir 2 Questions remaining, both offtopic: 1. What does PITA mean? I´m familiar with SOTA (state of the art), but never read PITA before...
PITA stands for "pain in the ass" Zitat 2. Was that guy, you mention in your signature, ever been invited to a bigger Rave like Mayday or LoveParade? Maybe this could make him rethink his statement... ;-)
I think he was there, enjoyed it and then spoke that quote with an ironic undertone... Regards - Amir _______________ UAVP | MK | NG "Computer games don't affect kids: I mean if Pacman affected us as kids we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills while listening to repetitive electronic music!" - K. Wilson, Nintendo |
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| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover | Ola Jungs, sooo hab heute mal ausgiebig die Gyros getestet. Mir ist aufgefallen, dass wenn eine zeitlang roll oder nick stick durchdrück ,um ordentlich speed zu bekommen, hat der Mk die Neigung in die zuvor durchgedrückt richtung zu kippen. das heißt wenn ich dann gegensteuer bin ich waargerecht bzw. hab vlt ein kleines bisschen Neigung zu der Gegenseite. Dann muss man den MK mal ordentlich schütteln (nick und roll stick im kreis drehen) und schon ist es wieder weg^^
Da ich leider mich noch nicht so ausgiebig mit den Settings beschäftigt habe habe ich keine Ahnung wie man den oben erläuterten Effekt minimieren kann. Hoffe doch das es an den Settings liegt!! Der Effekt ist mit Rober-t's Settingwerten aufgetreten. Mit den ori. habe ich es noch nicht versucht, da der Mk sonst sehr stark zittert.
Gruß Yaschix |
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| Mitglied Registriert seit: Mar 2008 Beiträge: 491 Ort: Kassel | hi, das beginnersetting muss normal gehen, sonst stimmt schon generell was nicht. die sensoren sollte man gut befestigen, am besten zwischen distanzbolzen. ich verstehe deine erklärung des problems leider nicht, ob es am setting liegt kann ich daher leider nicht sagen. nimm versuchsweise mal das beginnersetting her und schraub die gyroempfindlichkeit runter. dann sollte das zittern wenigstens schonmal weggehen. mfg Rob « Bearbeitet von Rober-t am 05.08.2008. » |
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| Mitglied Registriert seit: May 2007 Beiträge: 437 Ort: nice place | @yaschix Für mich der erste Hinweis, dass durch den Austausch der Gyros das " schiefsteh Problem" nicht behoben ist. Demzufolge dürfte es dann also doch an dem Beschleunigungssensor liegen, der durch Motor-Vibrationen aus dem Tritt kommt. |
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| Mitglied Registriert seit: Jun 2007 Beiträge: 61 | frickelpit meinte Für mich der erste Hinweis, dass durch den Austausch der Gyros das " schiefsteh Problem" nicht behoben ist. Demzufolge dürfte es dann also doch an dem Beschleunigungssensor liegen, der durch Motor-Vibrationen aus dem Tritt kommt.
Liegt das nicht eher daran, dass die verschiedenen Drehungen des Ufos (gleichzeitig oder in welcher Reihenfolge auch immer) nur dann von der FC richtig bewertet werden können, wenn die FC dies auch zeitgleich zu berechnen in der Lage ist? Wenn du das Ufo erst um 30 Grad nickst und dann um 30 grad rollst, landest du auch nicht in der selben Orientierung wie bei der umgekehrten Reihenfolge. Und das betrifft natürlich sowohl die ACCs als auch die Gyros. Oder? Gruß Dietrich |
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| Mitglied Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 2323 | yaschix meinte hat der Mk die Neigung in die zuvor durchgedrückt richtung zu kippen. das heißt wenn ich dann gegensteuer bin ich waargerecht bzw. hab vlt ein kleines bisschen Neigung zu der Gegenseite.
Das ist ein Restchen vom HH-Modus (Integral nicht entladen). Du solltest mal in "Gyro" an den Integralen rumschrauben. Du kannst das übrigens prima im Handbetrieb testen. Du gehst auf Schwebegas, gibst einen Roll- oder Nickimpuls und beobachtest die Rückkehr in die Nulllage. Das geht exponentiell und ein Minirest an Winkel bleibt eine Weile drin. |
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| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover | THX Jürgen, Lipos gehen heute raus!
Gruß Yaschix |
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| Mitglied Registriert seit: Jun 2008 Beiträge: 37 Ort: Sauerland | Hallo zusammen,
nachdem ich mir erst nur mein defektes Gier-Gyro gegen das MLX getauscht hatte (hier im Shop waren die Muratas nicht lieferbar) war ich positiv überrascht. Ein Wegdriften war kaum noch erkennbar. Also habe ich die beiden anderen Gyros auch gegen MLX getauscht und wie viele andere ein starkes Zittern des Kopters festgestellt. Über die Parameter im Koptertool lies sich das Zittern zwar mindern, war aber immer noch störend. Also habe ich darüber nachgedacht, den OP wieder als Tiefpass zu aktivieren. Nach dem Lesen des Melexis-Datenblattes fiel mir dann auf, dass die schon einen einstellbaren Tiefpass eingebaut haben. Also habe ich diesen mal ein bisschen variiert. Beim absenken der Grenzfrequenz durch Anhebung der Kapazität von C4 wurde das Zittern zwar langsamer aber wesentlich stärker. Also senkte ich die Kapazität auf 4,7 nF und siehe da - das Zittern ist so gut wie weg. Da ich gleich in den Urlaub muss ;-) kann ich kleinere Werte leider nicht mehr testen. Nötig ist es aber auch nicht mehr - da das "Restzittern" so gering ist - dass es sowieso keiner außer mir bemerkt. Ich denke also: Problem gelöst.
PS: ich weiß, das der Gyro eine nominelle Bandbreite von 75 Hz hat und ein anheben der Grenzfrequenz des Tiefpasses auf ca. 170 Hz somit theoretisch unnutz ist - Tatsache ist jedoch - es geht!
Gruß, Thomas |
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| Mitglied Registriert seit: Jan 2008 Beiträge: 469 Ort: The Netherlands (Haarlem) | wow, sounds great! Can somebody confirm this?(build) Hopefully with some pictures of what and where to replace what. I also gonna replace the gyros one of these days; would me move to include this mod. Veery curious! _______________ Started Building: Jan 2008.
V1.3 FC, V1.1 Bl-Ctrl, 50cmAlu MK frame, 4x Roxy 2824-34, 6x 2200mAh 20c Lipo, Futaba FF-9, BT module, ACT DSL-4top (35 MHz) |
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| Mitglied Registriert seit: May 2007 Beiträge: 1745 Ort: Chemnitz | TVossi meinte Hallo zusammen,
nachdem ich mir erst nur mein defektes Gier-Gyro gegen das MLX getauscht hatte (hier im Shop waren die Muratas nicht lieferbar) war ich positiv überrascht. Ein Wegdriften war kaum noch erkennbar. Also habe ich die beiden anderen Gyros auch gegen MLX getauscht und wie viele andere ein starkes Zittern des Kopters festgestellt. Über die Parameter im Koptertool lies sich das Zittern zwar mindern, war aber immer noch störend. Also habe ich darüber nachgedacht, den OP wieder als Tiefpass zu aktivieren. Nach dem Lesen des Melexis-Datenblattes fiel mir dann auf, dass die schon einen einstellbaren Tiefpass eingebaut haben. Also habe ich diesen mal ein bisschen variiert. Beim absenken der Grenzfrequenz durch Anhebung der Kapazität von C4 wurde das Zittern zwar langsamer aber wesentlich stärker. Also senkte ich die Kapazität auf 4,7 nF und siehe da - das Zittern ist so gut wie weg. Da ich gleich in den Urlaub muss ;-) kann ich kleinere Werte leider nicht mehr testen. Nötig ist es aber auch nicht mehr - da das "Restzittern" so gering ist - dass es sowieso keiner außer mir bemerkt. Ich denke also: Problem gelöst.
PS: ich weiß, das der Gyro eine nominelle Bandbreite von 75 Hz hat und ein anheben der Grenzfrequenz des Tiefpasses auf ca. 170 Hz somit theoretisch unnutz ist - Tatsache ist jedoch - es geht!
Gruß, Thomas
Hi Thomas, sehr interessant!!!! Specky _______________ http://www.fc00.de
ALLES WIRD GUT! |
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| Mitglied Registriert seit: Jun 2007 Beiträge: 61 | Specky meinte TVossi meinte [...] Riesen-Fullquote gelöscht
Hi Thomas, sehr interessant!!!! Specky
glaubst du wirklich, mit solchen Beiträgen die Qualität dieses Forums steigern zu können? Gruß Dietrich |
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| Mitglied Registriert seit: Aug 2008 Beiträge: 1 | Habe gerade gelesen, das Specky die MLX wieder runtergeschmissen hat, nachdem er hier erst die Welt verrückt gemacht hat: siehe hierZitat Hi kopterix,
ich mache mir trotzdem eine kleine LP aus 0,5er Material und befestige diese mit doppelseitigen Tesaband irgendwo auf der FlCtrl
meine Umbauanleitung sieht wie folgt vor:
- grüne LED um 180° drehen, R6 von GND trennen und an +5V anschließen - 9 Widerstände von der FlCtrl enfernen (R8,R9,R12,R13,R15,R16,R17,R20,R29) - neue Zusatzleiterplatte mit DAC5574, 3x 10k, 2x680 und 1x 100nF bestücken - 7 Drähte an diese Zusatzleiterplatte anlöten - rot an VREF, schwarz an GND, braun SCL, orange an SDA, gelb an Gier, blau an Nick und grün an Roll - dadurch das auf die Zusatzleiterplatte 3x10k kommen, braucht man auf der FlCtrl keinen Leiterzug durchtrennen!
geschätzes Zusatzgewicht ca. 4g
Bilder folgen, sobald TI geliefert hat
Specky
Warum sonst sollte er den DAC einsetzen wollen... Vielleicht als kleine Warnung für Leute die die Dinger kaufen woll(t)en... Schöne Grüße, MK-Tester78 |
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| Mitglied Registriert seit: Jan 2008 Beiträge: 347 Ort: Schweiz, Zürich Chat:  | Hi MK-Tester78 Hej, immer Sachlich und technisch korrekt bleiben, vor allem bei Post No1  Wo hat Specky geschrieben dass er die MLX wieder runtergeschmissen hat? Den DAC nachzurüsten hat nichts mit dem Temperaturdrift während des fliegens zu tun. Der DAC macht den Abgleich, bei dem man vorher Widerstände einlöten musste, überflüssig. Die Muratas haben gewisse Bauteiltoleranzen die man mit diesem Abgleich ausgleicht. Mit den MLX-Gyro's braucht es diesen Abgleich nicht und sie haben praktisch keinen Temperaturdrift mehr. Habe ich übrigens schon erwähnt bei: http://forum.mikrokopter.de/topic-post69397.html#post69397http://forum.mikrokopter.de/topic-post69430.html#post69430Specky will wohl wieder Zusatzplatinen herstellen um was zu verdienen? Gruss Martin _______________ Flugfertig: 30.1.2008, Rahmen: 40cm, 10x10 Alu, Platinen: BL-Ctrl1.1 v0.41+ Fl-Ctrl1.0 v0.70d + MK3Mag selbstbest.(grüne Fraktion) + NC1.1 + MKGPS, Sensoren: MPX4115A, Giergyro MLX90609-R2, LEA-5H, MM3, Motoren: KD A22-10S/KDA20-22L, Props: EPP1045; MC-16/20; 700g mit Akku; Akkus geflogen: 173 à ca. 15min |
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| Mitglied Registriert seit: May 2007 Beiträge: 1745 Ort: Chemnitz | Hi MK-Tester78, ich besitze 4 Flctrl´s meine HUMMEL1 ist nach wie vor mit den MLXern ausgestattet, warum sollte ich diese runterschmeisen? Die HUMMEL2 ist mit den Murata bestückt, für mein Experimentierbrett will ich mal die DAC Lösung testen. Übrigens gibt es nächste Woche erstmals unbestückte Brücken und Boards für die MLXer zu kaufen!Specky _______________ http://www.fc00.de
ALLES WIRD GUT! |
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| Mitglied Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 2323 | sprotte24 meinte Specky meinte TVossi meinte [...] Riesen-Fullquote gelöscht
Hi Thomas, sehr interessant!!!! Specky
glaubst du wirklich, mit solchen Beiträgen die Qualität dieses Forums steigern zu können? Gruß Dietrich
Post #561 war auch nicht gerade ein geistreicher Erguss... Lass' doch Emotionen zu. Hier sind Seelen am Werk. Wenn man nicht im Forum quatschen will, einfach mit Wiki MK bauen und fliegen... |
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| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover | Hey, hat jemand das nochmal getestet mit den 4,7nF als C4?
Gruß Yaschix |
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| Mitglied Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 423 | ich glaube wir warten nun alle auf unser Conradpaket wo auch ein 4,7nF dabei sein sollte. _______________ ☺ Ihr MK ist absolut in Ordnung ...............aber der Propeller muss auf die Seite mit dem GROSSEN Kugellager. ☺ FL1.0+MLX/BL1.0/ 0.70-0.41/ACTDSL4MK/MK3Mag/MPX4115A/Roxxy2827-34/1045 und ein beeb beeb/ |
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| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover | Hehe, nehm heute von der Arbeit welche mit und werde dann mal in ca. 2 Stunden berichten!! |
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| Mitglied Registriert seit: Jan 2008 Beiträge: 380 Ort: Siegburg | Hi, ich hatte mit meinem Bauhausframe nur beim starten ein kurzes Zittern und jetzt habe ich einen 50er Bogoframe wo sich der MK die ganze Zeit Schüttelt. Propeller sind ausgewuchtet. Beim steigen und sinken nimmt es merklich ab. Anscheinend sind dann die Schwingungsfrequenzen deutlich anders. Wie würdet ihr nun in meinem Fall vorgehen. _______________ Grüße aus Siegburg Hideki |
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| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover | Hast du es mit dem 4,7nF Kondensator versucht? |
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| Mitglied Registriert seit: Mar 2008 Beiträge: 491 Ort: Kassel | Hideki,
welches setting fliegst du? sind die gyros "bombenfest" über der FC? kurven im koptertool OK? <- tips zwecks gyro komp etc beachtet? mal eins von meinen settings geladen? <- hab gestern oder vorgestern erst eins bei den subversion-projekten veröffentlicht
mfg Rob - der auch ohne 4.7nF super mit den MLX unterwegs ist |
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| Mitglied Registriert seit: May 2007 Beiträge: 134 | Hi Hideki Hideki meinte Hi, ich hatte mit meinem Bauhausframe nur beim starten ein kurzes Zittern und jetzt habe ich einen 50er Bogoframe wo sich der MK die ganze Zeit Schüttelt. Propeller sind ausgewuchtet. Beim steigen und sinken nimmt es merklich ab. Anscheinend sind dann die Schwingungsfrequenzen deutlich anders. Wie würdet ihr nun in meinem Fall vorgehen.
Gehe mal im Kopter-Tool mit Gyro-P runter, das hilft! Mixer _______________ Irgendwann kriegen Sie uns alle www.powerframe.de |
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| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover | Heyho, hab den 4,7nF Kondensator eingelötet und WOW, sehr geil, kein Zitter mehr zu spühren!!!Nur zu empfehlen!!! |
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| Mitglied Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 423 | Danke für die bestätigung, fliegst Du 1.0 oder 1.1 oder höher?¿ _______________ ☺ Ihr MK ist absolut in Ordnung ...............aber der Propeller muss auf die Seite mit dem GROSSEN Kugellager. ☺ FL1.0+MLX/BL1.0/ 0.70-0.41/ACTDSL4MK/MK3Mag/MPX4115A/Roxxy2827-34/1045 und ein beeb beeb/ |
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| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover | V1.1! Bin eben nochmal 3 Akkus im Hinterhof geflogen und das zittern ist wie von TVossi beschrieben noch ein kleines bisschen da, aber kein vergleich zu vorher. Glaube aber auch, dass das ein bisschen am Frame liegt, da wenn ich schnell sinke und dann gas gebe um zu stoppen zittert er ein bisschen mehr. Werde evtl. mal am We durchgehende Ausleger machen und nicht wie jetzt 4 einzelne. Postet bitte auch mal eure Ergebnisse!
Gruß Yaschix |
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