Specky meinteschließt man aber den MLXer direkt an eine FC1.1 oder größer an, sind es am Ende dann 6,7mV/°/s
du hast deinen Spannungsteiler vergessen.
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Jürgen ;)
Moderatoren: jamiro, ligi, P_Latzhalter.
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| Autor | Neuer Beitrag |
|---|---|
| #601 18.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Mar 2007 Beiträge: 1656 Ort: MVP |
du hast deinen Spannungsteiler vergessen. . _______________ Jürgen ;) |
| #602 18.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: May 2007 Beiträge: 1745 Ort: Chemnitz | Hi JUERGEN_, ja richtig, den habe ich unter der Tisch fallen lassen Nach dem Spannungsteiler ab der FC1.1 müssten es dann 4.01mv/°/s sein. Dann braucht natürlich nichts mehr an der "Teilung" gemacht werden! Danke!! Specky _______________ http://www.fc00.de ALLES WIRD GUT! « Bearbeitet von Specky am 18.08.2008. » |
| #603 18.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Jul 2008 Beiträge: 48 Ort: Hemhofen, Münchberg | |
| #604 18.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: May 2007 Beiträge: 1745 Ort: Chemnitz | Hi rain-er, klasse Lösung, ich habe TESA Spiegelbefestigungsband doppelseitig genommen... Specky _______________ http://www.fc00.de ALLES WIRD GUT! |
| #605 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover | Und wie wäre es, wenn man noch zwischen den distanzbolzen und der Sensorbrücke noch ein bisschen von dem tape dazwischenklept!? Würde sich bestimmt auch bemerkbar machen. Werde nach der Arbeit mal zu C und mir das Tape besorgen ![]() Vielen Dank Yaschix Edit: Was hast du da fürn Elko aufm Sensorboard?? « Bearbeitet von yaschix am 19.08.2008. » |
| #606 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Jul 2008 Beiträge: 48 Ort: Hemhofen, Münchberg | Hi Yaschix, das ist wie weiter oben beschrieben ein 100uF Elko auf der 5V Stromversorgung. Den hab ich mal vom Bauchgefühl her eingebaut, weil die MLX direkt an der digitalen 5V-Schiene hängen. Normalerweise hat man für das analoge Zeugs (die MLX zähle ich dazu) eine eigene Stromversorgung, die nicht von den digitalen Schaltkreisen durch "Glitches" versucht ist, so wie der 3V-Zweig auf der FC. Kann aber nicht behaupten, dass es was gebracht hat. Eine saubere Stromversorgung kann aber nie schaden. Gruß Rainer |
| #607 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover | Und was sagst du zu den zusätzlichen Dämpfern zwischen Sensorboard und Distanzbolzen!? Gruß Yaschix |
| #608 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Jul 2008 Beiträge: 48 Ort: Hemhofen, Münchberg | Hi Yaschix, Obs was bringt kann ich nicht sagen. Einfach mal experimentieren und berichten. Gruß Rainer |
| #609 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Jan 2008 Beiträge: 380 Ort: Siegburg | Hi, das zittern bei meinem Kopter ist wieder da nachdem ich die Platinen ein wenig anders angeordnet habe... (trotz 3,3nF)... Scheint also auch an dem eigenschwingen der Platinen zu liegen... Ich denke mal das man Roll und Nick in den Griff bekommen muß also die beiden Platinchen die stehen. Giermäßig bleibt der bei mir ziemlich ruhig.. Nur Nick und Roll tanzt. Daher denke ich mal das man die beiden stehenden Platinchen stabilisieren sollte??? Evtl. über Masse miteinander starr verlöten?? Oder die beiden mit Heißgleber miteinander verbinden? ![]() _______________ Grüße aus Siegburg Hideki |
| #610 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 2323 | Ich würde mal nicht im Dunkeln fischen und das Gyrosignal am Scope ansehen. _______________ ;-) |
| #611 19.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: May 2007 Beiträge: 1745 Ort: Chemnitz | Hi Hideki, das mit dem Heißkleber fixieren ist gar keine schlechte Idee, das hat Wolferl beim UAVP bei den ADXRS300 auch empfohlen. Ich habe meine Homepage mit 2 neuen Bildern und etwas Hinweistext zu dem Thema "Zittern" aktualisiert. @ufo-juergen, klar der Scope im MK Tool kann dabei auch helfen Specky _______________ http://www.fc00.de ALLES WIRD GUT! |
| #612 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 2323 |
Nö, ich meine den direkten Gyroausgang. _______________ ;-) |
| #613 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Jan 2008 Beiträge: 380 Ort: Siegburg | sag mal wie willste das denn machen während des fluges? sonst zittert der doch nicht? _______________ Grüße aus Siegburg Hideki |
| #614 19.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: May 2007 Beiträge: 1745 Ort: Chemnitz | Hi Hideki, über BT, natürlich das FlCtrl Signal Specky _______________ http://www.fc00.de ALLES WIRD GUT! |
| #615 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Jan 2008 Beiträge: 380 Ort: Siegburg | hab nun mal versuchsweise gummi unter die bridge und zwischen den beiden platinchen gepackt... und die beiden platinchen auch noch von oben mit gummi verklemmt... da ist aber keine merkliche verbesserung.... er wackelt immer noch relativ extrem ... _______________ Grüße aus Siegburg Hideki |
| #616 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Jan 2008 Beiträge: 380 Ort: Siegburg | was habt ihr noch am setting verändert? _______________ Grüße aus Siegburg Hideki |
| #617 19.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: May 2007 Beiträge: 1745 Ort: Chemnitz | Hi Hideki, hier mein aktuelles Schwebesetting der HUMMEL1 (siehe HP) [Setup] Name=Beginner GlobalConfig=235 [Channels] Gas=3 Gier=2 Nick=1 Roll=4 Poti_1=5 Poti_2=6 Poti_3=8 Poti_4=7 [Stick] Nick_Roll-P=12 Nick_Roll-D=16 Gier-P=6 [Altitude] Setpoint=251 MinGas=30 P=10 Barometric-D=30 Z-ACC-Effect=30 Gain=3 [Gyro] P=100 I=140 DynamicStability=50 ACC_Gyro-Factor=40 ACC_Gyro-Compensation=50 DriftCompensation=0 Main-I=16 [Others] MinGas=8 MaxGas=230 Compass-Effect=64 UnderVoltage=96 NotGas=35 NotGasTime=20 [User] Parameter_1=0 Parameter_2=5 Parameter_3=170 Parameter_4=180 Parameter_5=70 Parameter_6=140 Parameter_7=0 Parameter_8=0 [Camera] ServoNickControl=254 ServoNickCompensation=40 ServoNickInvert=0 ServoNickMin=1 ServoNickMax=250 ServoNickRefreshRate=2 [Loop] Config=0 GasLimit=50 StickThreshold=90 LoopHysteresis=50 TurnOverNick=100 TurnOverRoll=100 [Coupling] YawPosFeedback=90 YawNegFeedback=5 Specky _______________ http://www.fc00.de ALLES WIRD GUT! |
| #618 19.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Jan 2008 Beiträge: 380 Ort: Siegburg | Das war mein vorheriges Setting, da war es ja so schwer am ruckeln... Mit deinem Setting hat sich das nun deutlich gebessert... C4=3,3nF [Setup] Name=Beginner GlobalConfig=201 [Channels] Gas=3 Gier=2 Nick=1 Roll=4 Poti_1=5 Poti_2=6 Poti_3=8 Poti_4=7 [Stick] Nick_Roll-P=8 Nick_Roll-D=10 Gier-P=10 [Altitude] Setpoint=251 MinGas=30 P=10 Barometric-D=30 Z-ACC-Effect=30 Gain=3 [Gyro] P=120 I=180 DynamicStability=60 ACC_Gyro-Factor=40 ACC_Gyro-Compensation=32 DriftCompensation=0 Main-I=16 [Others] MinGas=8 MaxGas=230 Compass-Effect=250 UnderVoltage=96 NotGas=35 NotGasTime=20 [User] Parameter_1=0 Parameter_2=5 Parameter_3=170 Parameter_4=180 Parameter_5=70 Parameter_6=140 Parameter_7=0 Parameter_8=0 [Camera] ServoNickControl=254 ServoNickCompensation=50 ServoNickInvert=0 ServoNickMin=100 ServoNickMax=180 ServoNickRefreshRate=2 [Loop] Config=0 GasLimit=50 StickThreshold=90 LoopHysteresis=50 TurnOverNick=100 TurnOverRoll=100 [Coupling] YawPosFeedback=90 YawNegFeedback=5 _______________ Grüße aus Siegburg Hideki « Bearbeitet von Hideki am 19.08.2008. » |
| #619 27.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 423 | @Specky Du schreibst ein mal in deinen MLX Settings Compass 250 und ein anderes mal 64. Ist das mit unterschiedlichen Kompassen geflogen? Die Gyros sind bei mir ohne weiteren umbau auf der FlightCtrl1.0 , beim fliegen muss ich aber immer noch nach einiger Zeit nachtrimmen nur nicht so oft . Ja Driftkompensation ist auf null. Gyro settings wie voher und ein Zittern konnte ich noch nicht feststellen. Fliegt sich schon ganz anders. Ich habe Stick erstmal Runterschrauben mússen. _______________ ☺ Ihr MK ist absolut in Ordnung ...............aber der Propeller muss auf die Seite mit dem GROSSEN Kugellager. ☺ FL1.0+MLX/BL1.0/ 0.70-0.41/ACTDSL4MK/MK3Mag/MPX4115A/Roxxy2827-34/1045 und ein beeb beeb/ |
| #620 27.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: May 2007 Beiträge: 1745 Ort: Chemnitz | Hi Hecktor, ja ich habe den MK3MAG und den MM3 probiert. Im Moment habe ich den Kompasswert wieder auf 64 stehen und nutze den MM3 Das die Settings etwas anders sind, merkt man schon daran, dass die Werte die Killagreg für GPS vorschlägt mit den MLXern überhaupt nicht passen. Das mit den Zittern ist bei mir nur mal kurz aufgetreten. Ich denke die Heißkleberfixiervariante hilft da schon ganz zuverlässig dagegen, sowie die 10nF die eine Grenzfrequenz von ca. 170Hz ergeben. Auch sollten keine Props unwuchtig laufen. Specky _______________ http://www.fc00.de ALLES WIRD GUT! « Bearbeitet von Specky am 27.08.2008. » |
| #621 31.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 423 | Könnte es sein das die MLXer besser funktionieren wenn sie über den OP angeschlossen werden? wenn ja macht mal jemand einen anschlussplan für E Dummis. Gegenüber den Muratas vermisse ich zum schluss 2-3 grad das heisst beim schweben fliegt es sich etwas wie im HH mode, die letzten grad übelässt er mir es auszurichten, dadurch fliegt es sich insgesammt etwas ¿wie auf Glatteis¿. Das war bei den Muratas nicht so extreme. Ist die Platform mal ausgerichtet steht der MLXKopter lánger auf der Stelle als ein MurataKopter. _______________ ☺ Ihr MK ist absolut in Ordnung ...............aber der Propeller muss auf die Seite mit dem GROSSEN Kugellager. ☺ FL1.0+MLX/BL1.0/ 0.70-0.41/ACTDSL4MK/MK3Mag/MPX4115A/Roxxy2827-34/1045 und ein beeb beeb/ « Bearbeitet von Hecktor am 31.08.2008. » |
| #622 31.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 2323 |
Da ist die ACC-Wirkung zu schwach. Du solltest mal die Kurve Gyro-Integral im MK-Tool in der Höhe variieren. _______________ ;-) « Bearbeitet von ufo-juergen am 31.08.2008. » |
| #623 31.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 423 | Mach ich heute THX. ![]() _______________ ☺ Ihr MK ist absolut in Ordnung ...............aber der Propeller muss auf die Seite mit dem GROSSEN Kugellager. ☺ FL1.0+MLX/BL1.0/ 0.70-0.41/ACTDSL4MK/MK3Mag/MPX4115A/Roxxy2827-34/1045 und ein beeb beeb/ « Bearbeitet von Hecktor am 31.08.2008. » |
| #624 31.08.2008 | |
| Mitglied Registriert seit: Oct 2007 Beiträge: 416 Ort: Hannover |
Sorry Ufo-Jürgen, aber wie meinst du das? Magst du das noch ein wenig mehr beschreiben wie man das macht!? Hab nämlich genau das gleiche Problem wie Hecktor! Gruß Yaschix |
| #625 31.08.2008 | |
Mitglied ![]() Registriert seit: Apr 2007 Beiträge: 423 | Zitat Wiki: ACC/Gyro-Faktor: : Abhängigkeit zwischen ACC-Sensorwert und Gyrointegral. Wird der MK einige Grad gekippt, müssen ACC-Linie und Gyro-Integral deckungsgleich sein. Ggf. kann das hier korrigiert werden. http://www.mikrokopter.de/ucwiki/MikroKopterTool#head-01eb1850b87258910724d92d37353d75cd2f344e Also dieses mal nicht deckungsgleich . Den richtigen Wert musst Du halt beim fliegen herrausfinden. Lege dir verschiedene Werte in die Settings . _______________ ☺ Ihr MK ist absolut in Ordnung ...............aber der Propeller muss auf die Seite mit dem GROSSEN Kugellager. ☺ FL1.0+MLX/BL1.0/ 0.70-0.41/ACTDSL4MK/MK3Mag/MPX4115A/Roxxy2827-34/1045 und ein beeb beeb/ « Bearbeitet von Hecktor am 31.08.2008. » |
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